所謂脫膠,就是用膠水把鞋面和鞋底粘合后,膠水失去作用,鞋面和鞋底裂開了。
手工做鞋,脫膠現(xiàn)象正常得很,每一百雙有個(gè)一二三雙,屬于允許的范圍。
脫了膠的鞋,并不是次品,只上補(bǔ)上膠水,還是一雙成品鞋。
但百分之二十以上的脫膠現(xiàn)象,就是一個(gè)大問題了。
冷靜下來后,金云飛讓工人們下班,不要馬上補(bǔ)膠,自己留下來查找原因。
先打電話,打給福建那邊的制鞋技術(shù)研究所。研究所的工程師說,膠水和技術(shù)不是問題,問題應(yīng)該出現(xiàn)在生產(chǎn)過程中,建議金云飛應(yīng)該先觀察那些不脫膠的鞋,也就是先總結(jié)成功的原因。
金云飛大受啟發(fā)。
五十個(gè)抓幫工參加了第一天的試產(chǎn),百分之九十以上的脫膠,發(fā)生在其中十七個(gè)抓幫工身上。
而其他三十三個(gè)抓幫工,他們做的牛皮鞋,脫膠率平均只有百分之二點(diǎn)五,最多的也只有百分之三點(diǎn)五。
金云飛心里有數(shù)了。
每個(gè)抓幫工都有編號,他們都有自己的鞋架,鞋架有相應(yīng)的編號,鞋就放在鞋架上,誰做的鞋一看便知。
第二天試產(chǎn),還是這五十名抓幫工,在抓幫車間分成三排,中間那排,是昨天生產(chǎn)了大量脫膠鞋的十七名抓幫工,兩邊兩排,是昨天表現(xiàn)優(yōu)異的三十三名抓幫工。
金云飛叫人去鞋底車間,搬來那個(gè)用于上料的高腳架,兩米多高,坐在上面,觀察抓幫工們的工作。
金云飛還特別要求大家,昨天怎么干的,今天還怎么干,不必刻意修正自己的生產(chǎn)細(xì)節(jié)。
又是一天的試產(chǎn),脫膠率下降到百分之十六點(diǎn)五,但脫膠現(xiàn)象,主要還是集中在那十七個(gè)工人身上。
金云飛已經(jīng)找到了脫膠原因,一是刷膠不均,二是烘干時(shí)間太久,三是粘合時(shí)用力不夠,四是冷卻時(shí)間不夠,五是脫楦方法不對。
第三天試產(chǎn),金云飛繼續(xù)親自上陣,先給抓幫工們開會。
這個(gè)會規(guī)模不小,近兩百名抓幫工全體參加。
金云飛指出了脫膠現(xiàn)象的主要原因,并強(qiáng)調(diào)了解決辦法,他公布了詳細(xì)的操作程序,嚴(yán)格要求全體抓幫工們務(wù)必做到。
第三天第四天第五天,脫膠率不斷下降,直至百分之五以下。
為了確保質(zhì)量,金云飛采取了兩個(gè)重要措施。
一方面,臨時(shí)增加質(zhì)量監(jiān)督員,平均一個(gè)對應(yīng)二十五個(gè)抓幫工,隨時(shí)抽檢,隨時(shí)糾正。
另一方面,新推出抓幫車間的獎懲制度,加大了獎懲力度。
質(zhì)量問題終于得到解決。
在鞋市場上,牛皮時(shí)尚鞋是個(gè)新品種,價(jià)格問題也需要提前解決。
市面上的各種鞋類,專銷北方市場的保暖鞋價(jià)格最高,每雙高達(dá)二十元。最大眾化的也是價(jià)格相對最高的,是旅游鞋和運(yùn)動鞋,價(jià)格分別是每雙十五元和十四元。
牛皮鞋該如何定價(jià)?
就成本來說,做牛皮鞋需要增加六道工序,新型膠水和油漆也是額外的支出。
經(jīng)過考慮,金云飛決定,男女童三式牛皮時(shí)尚鞋,分別定價(jià)為每雙十八元、十六元和十四元。
試產(chǎn)一個(gè)月后,倉庫里已存了十幾萬雙牛皮鞋,應(yīng)該到了試銷的時(shí)候。
試銷宣傳這一套,云飛公司是熟門熟路,一聲令下,全面展開。
與往年相比,只有一點(diǎn)不同,以前的秋鞋試銷,是在七月底八月初,今年整整提前了三個(gè)星期。
之所以這樣,是為了應(yīng)對新疆的邊境貿(mào)易市場。
秋鞋銷售,從新疆邊貿(mào)市場開始,因?yàn)槁吠具b遠(yuǎn),那邊銷往前蘇聯(lián)幾個(gè)國家的鞋,要提前一個(gè)月下單。
新疆的老客戶,還是那個(gè)洪興運(yùn),